面对入炉原燃料质量成分不稳定、品位持续降低等难题,该炼铁厂技术人员不等不靠,围绕高炉原燃料质量条件,结合当前设备运行状况,针对不同阶段、不同配比、不同参数以及原料质量变化,反复推演与核算,并在实际生产中持续跟踪验证。该炼铁厂持续加压奋进,紧盯提产、降本、增效等关键点,狠抓生产组织与过程控制,1号高炉实现了经济技术指标的不断提升。瞄准最大限度追求高炉经济冶炼的目标,该炼铁厂保障了炉内上下部气流的稳定,确保入炉焦炭经济结构合理,配矿成本保持较低,综合负荷维持较高水平,有效增强了高炉抵御运行风险的能力。
“富氧达到14000立方米/小时以上,这在过去是难以想象的!”该炼铁厂1号高炉主控室工长许岩的感叹,道出了技术突破带来的震撼。该炼铁厂1号高炉坚持系统性操作提升,围绕大风量、大富氧、大喷煤等冶炼技术持续开展攻关。通过不断优化操作策略,该炼铁厂炉顶压力提升5千帕,高炉风量增加150立方米/分钟,富氧量提升5500立方米/小时,小时喷煤量达到1.5吨,单批入炉矿量增加3吨……在推进各项冶炼参数优化的同时,该炼铁厂操作技术人员时刻关注各项指标变化趋势,提前预判、精准调控,杜绝大幅炉况波动,做到守全风、稳炉况、提指标,持续推动高炉经济冶炼水平迈上新台阶。
进入下半年,该炼铁厂将作风建设深度融入生产经营,通过强化责任意识、激发内生动力,推动形成全员参与、齐抓共管的良好氛围。在管理层面,该炼铁厂实行分层级重点环节管控,推行清单化管理,确保责任明晰、压力传导、措施落实高效到位。在生产组织方面,该炼铁厂严格遵循工艺技术操作准则,坚决执行分厂及作业区制订的各项措施,最大限度减少因人为操作失误导致的高炉大幅减风问题;同时,牢固树立“上道工序为下道工序服务”的理念,以目标为导向,加强上料、喷吹、渣铁处理、炉前操作等环节的统筹协调,通过流程优化实现工序高效衔接,持续创造更优、更稳的生产条件。